

垃圾焚燒發(fā)電的技術(shù)特點與應(yīng)對措施
化工殘留危險品處置,殘留危廢施工,危險廢物減量化,無害化處置,拆除動火前清洗
垃圾焚燒廠煙氣凈化SCR刷新設(shè)計和脫硝效果剖析
北極星大氣網(wǎng)
泉源:中國資源綜合行使 作者:王保銀
2020/12/18 14:54:05 我要投稿
所屬頻道: 大氣治理 關(guān)鍵詞:垃圾焚燒煙氣 SCR脫硝刷新 煙氣脫硝
北極星大氣網(wǎng)訊:摘要:垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣脫硝一樣平時接納SNCR工藝即可知足《生涯垃圾焚燒污染控制尺度》(GB 18485―2014)排放要求。為改善環(huán)境,部門地市對轄區(qū)內(nèi)的垃圾焚燒廠提出了更為嚴(yán)酷的排放要求,甚至要求某些示范性工廠實現(xiàn)”零排放”。這也使得原有項目或新建項目需要思量增添或部署SCR脫硝工藝,進(jìn)一步降低煙氣的NOx含量。某垃圾焚燒發(fā)電廠在原有半干法脫酸系統(tǒng)基礎(chǔ)上增添SCR脫硝刷新,使煙氣中的NO_x降低到低于80 mg/Nm~3,同時二?f英在原有基礎(chǔ)上降低50%。因此,本文剖析了垃圾焚燒廠煙氣凈化SCR刷新設(shè)計和脫硝效果。
垃圾焚燒煙氣中含有大量的粉塵、HCL、SO2、NOx、二?f英、重金屬等有害物質(zhì),現(xiàn)在,大多數(shù)項目接納SNCR+ 半干法+ 干法+ 活性炭噴射+ 布袋除塵器工藝舉行煙氣處置[1]。煙氣中的NOx 和Ca(OH)2 的反映效率很低,煙氣的脫硝主要靠SNCR工藝(選擇性非催化還原)舉行脫除,然則,在氨逃逸不超標(biāo)情形下,SNCR 通常脫除效率只有40%~50%,只能知足250 mg/Nm3 的排放要求。隨著國家尺度和差異地方尺度的出臺,僅接納SNCR 已不能知足差異地方的排放要求,越來越多的項目需要接納SCR 工藝(選擇性催化還原)進(jìn)一步脫除NOx 的排放量。
在已經(jīng)出臺的相關(guān)尺度和政策中,上海、深圳、海南等地的地方尺度關(guān)于NOx的排放要求顯著高于國家尺度。另外,在其他未出臺地方尺度的省份,對于新建垃圾焚燒發(fā)電項目,許多地方政府對煙氣排放的要求也顯著高于國家尺度,部門尺度如表1 所示。
1 項目概況
本項目為深圳某垃圾焚燒發(fā)電廠,自深圳市地方尺度出臺后,部門已建成企業(yè)也逐步要求舉行排放“提標(biāo)”,NOx 排放要求知足《深圳市生涯垃圾處置設(shè)施運營規(guī)范》(SZDB/Z 233―2017)。本項目原有煙氣凈化工藝為:SNCR+ 半干法脫酸+ 干法脫酸+ 活性炭吸附+ 布袋除塵器+ 引風(fēng)機(jī)+ 煙囪,項目要求在引風(fēng)機(jī)和煙囪之間增添SCR 脫硝系統(tǒng)。
2 方案設(shè)計
綜合投資和運行成本方面的思量,本項目接納“中溫SCR 脫硝”工藝,運行溫度為(230±5)℃,每條焚燒線設(shè)置一套SCR 脫硝系統(tǒng),脫硝系統(tǒng)煙氣處置流程為:引風(fēng)機(jī)→ GGH → SGH →噴氨格柵→ SCR 反映器→ GGH →增壓風(fēng)機(jī)→煙囪。
前端脫硫除塵后,約145 ℃煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)后進(jìn)入 GGH 換熱器,與SCR 出口高溫?zé)煔鈸Q熱后,溫度升至195 ℃,然后煙氣進(jìn)入SGH,其間行使飽和蒸汽將煙氣溫度由195 ℃升至約230 ℃,約230 ℃的煙氣進(jìn)入SCR 反映器發(fā)生反映后將二?f英和NOx 脫除,從SCR 反映器出來的達(dá)標(biāo)煙氣進(jìn)入GGH 換熱器與除塵器出口的低溫?zé)煔鈯A雜后溫度降至約180 ℃,然后經(jīng)增壓風(fēng)機(jī)將煙氣送入煙囪。思量到刷新系統(tǒng)的施工、催化劑的安裝維護(hù),整個SCR 系統(tǒng)設(shè)置了旁路系統(tǒng),本項目中氨水儲存使用電廠現(xiàn)有的SNCR 系統(tǒng)儲存罐,三條焚燒爐可以共用氨水運送系統(tǒng);本項目另外配套2 套催化劑再生系統(tǒng)。
3 主要裝備
3.1 SCR 反映器
SCR 反映器內(nèi)催化劑憑證2+1 的方式部署,安裝2 層,預(yù)留1 層,反映器設(shè)計成煙氣豎直向下流動,反映器入口設(shè)氣流均布裝置。反映器配有可拆卸的催化劑測試元件,方便使用方憑證運行工況對測試模塊舉行取樣剖析,以便確定催化劑運行情形及再生時間。反映器配有吹灰裝置,接納聲波吹灰,每層催化劑部署4 個吹灰點,單條線共有12 個點。
反映器預(yù)留了催化劑維修及替換所需的起吊裝置和平臺,SCR 反映器本體設(shè)計溫度不小于350 ℃,能遭受運行溫度400 ℃的磨練,而不發(fā)生任何損壞。
本工程使用某入口品牌的中溫蜂窩催化劑。催化劑模塊接納框架結(jié)構(gòu),耐高溫、耐腐蝕,并便于運輸、安裝、起吊。催化劑設(shè)計反映溫度為(230±5)℃,能知足該煙氣溫度下耐久運行,同時催化劑最高能遭受運行溫度400 ℃,而不會發(fā)生任何損壞。
3.2 增壓風(fēng)機(jī)
由于增添的SCR 脫硝系統(tǒng)GGH、SGH、催化劑反映器及煙道等會造成壓力損失,原有引風(fēng)機(jī)能力不知足SCR 脫硝系統(tǒng)所需的運行能力,以是要新增增壓風(fēng)機(jī),每臺爐設(shè)置1 臺。該增壓風(fēng)機(jī)通過變頻器舉行轉(zhuǎn)速控制,并將現(xiàn)有的引風(fēng)機(jī)控制在一定范圍內(nèi)運行。另外,停爐時或者再生加熱時,該風(fēng)機(jī)和擋板一起同時使用,從而舉行流量控制。
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三廢處置:固廢及危廢、廢液、廢氣等現(xiàn)場減量化處理和無害化處理凱利公司在化工危廢處理和危險化學(xué)品排危方面積累了一定的經(jīng)驗。目前,化工裝置停產(chǎn)停車后,化工物料和罐區(qū)系統(tǒng)殘留 大量危險化學(xué)品,存在很大的危險源和環(huán)保隱患。尤其在化工裝置拆除前,出于安全和環(huán)保要求,需要對系統(tǒng)內(nèi)殘留化學(xué)品進(jìn) 行安全處置
3.3 SGH 蒸汽換熱器
方案中SGH 加熱接納260 ℃飽和蒸汽,并對SCR 脫硝系統(tǒng)飽和蒸汽進(jìn)汽閥舉行程序化控制,可以憑證煙氣加熱器的差異工況舉行溫度調(diào)治,保證煙氣在設(shè)定溫度范圍內(nèi)與氨氣舉行反映。SGH 接納翅片式換熱管,基材選用20 G 鋼,為防止湍流振動,SGH中央用隔板分隔成左右兩組。
3.4 GGH 煙氣換熱器
方案接納GGH+SGH 團(tuán)結(jié)升溫方案,設(shè)計中充實思量了蒸汽耗量、排煙溫度、占地面積等多方面因素,確保排煙溫度低于195 ℃。GGH 殼側(cè)與管側(cè)材質(zhì)具有優(yōu)越的抗腐蝕性,殼體材質(zhì)知足防腐要求,管側(cè)材質(zhì)接納ND 鋼。
3.5 噴氨系統(tǒng)及再生系統(tǒng)
SCR 脫硝系統(tǒng)氨水使用原有SNCR 脫硝系統(tǒng)的氨水罐,從氨水罐備用接口連接到氨水運送泵,送到夾雜器使氨氣蒸發(fā)并同稀釋風(fēng)夾雜平均送入SCR 噴氨格柵。
催化劑外面析出硫銨,會致使脫硝性能下降。催化劑外面硫銨的升華溫度為320 ℃左右,據(jù)此設(shè)置加熱器熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以到達(dá)使催化劑恢復(fù)活性的目的。
4 運行效果
項目建成后,憑證協(xié)議要求,對脫硝系統(tǒng)舉行了(72+24)h 的試運行驗收,約請第三方檢測單元對SCR 脫硝前后的指標(biāo)舉行了同步取樣剖析,并對(72+24)h 時間內(nèi)SCR 系統(tǒng)的質(zhì)料、能源消耗舉行了統(tǒng)計剖析,詳細(xì)數(shù)據(jù)如表2 所示。
由表2 數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)由SNCR 脫硝后,NOx最高均值為221 mg/Nm3,通過SCR 脫硝系統(tǒng)后,脫硝效果顯著,憑證噴氨量的差異,脫硝效率也有所差異,在氨逃逸不超標(biāo)的情形下(≤ 3 mg/Nm3),脫硝效率最高可以到達(dá)84.8%,并所有知足≤ 80 mg/Nm3的排放要求;SCR 催化劑對二?f英的脫除也有50%以上的效果;其他各項消耗所有到達(dá)設(shè)計要求。
為進(jìn)一步體會催化劑的效能轉(zhuǎn)變、驗證SCR 的性能指標(biāo),在SCR 脫硝系統(tǒng)運行一年半后重新約請第三方檢測單元對這三條生產(chǎn)線SCR 工藝前后同時舉行煙氣因素檢測,并對其他運行數(shù)據(jù)舉行統(tǒng)計,效果如表3 所示。
由表3 可以看出,該系統(tǒng)運行穩(wěn)固,在正常使用一年半后尚有跨越80% 的脫硝效率,而且脫除二?f英的效果顯著。該催化劑質(zhì)量保證期為3 a,若是脫酸系統(tǒng)和除塵系統(tǒng)運行正常,知足排放要求,現(xiàn)實使用壽命應(yīng)該會更長。
5 結(jié)論
在保證氨逃逸不超標(biāo)的情形下(≤ 3 mg/Nm3),SCR 的脫硝效率能夠跨越80%,而且運行穩(wěn)固可靠。SCR 脫硝選用合適的催化劑,具有協(xié)同脫除二?f英的作用,本項目協(xié)同脫除二?f英的效率跨越50%。
凱利環(huán)境工程有限公司成立2003年,注冊資金一億。國家級高新技術(shù)企業(yè),國家專利20多項,化學(xué)清洗A級資質(zhì),物理清洗A級資質(zhì),建筑、環(huán)保、石油化工資質(zhì),環(huán)境、健康、質(zhì)量體系認(rèn)證。目前建成研發(fā)生產(chǎn)基地2萬平米,高級工程師6名,各類技術(shù)工程師25名。 凱利環(huán)境致力于化學(xué)清洗,環(huán)保工程,清洗產(chǎn)品研發(fā),清洗設(shè)備研發(fā)等。目前,自主研發(fā)的水下作業(yè)機(jī)器人,具有高效作業(yè),深水行走,智能遙控,24小時作業(yè)等優(yōu)勢。解決了化工行業(yè)不停產(chǎn)清淤的痛點。同時致力于市政清淤,河道清淤,水庫清淤,黃河抽沙等應(yīng)用。在國家新的安全和環(huán)保要求形式下,以安全技術(shù)和環(huán)保理念,對化工裝置拆除,符合國家要求,確保施工安全。凱利的化工拆除一站式解決方案,為企業(yè)解決殘留物處置,危廢無害化,危廢減量化,水切割拆除一體化服務(wù)。避免安全和環(huán)保事故的發(fā)生。
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